
Sujet de la coupe 2005
Présentation de la stratégie de Sun'Lille
Déroulement
Résultats résumés
Conclusion
Remarques
Remerciements
Photos
Pour le fun
|
|
|
|
Cette année,
les robots jouent au bowling. aire de jeu: |
|
|
Présentation de
la stratégie de Sun'Lille |
|
|
![]() |
|
|
|
|
► Départ le mercredi 4 mai à 9h de Polytech pour 5 membres du club. Au jour du départ l'état d'avancement des robots ne pousse pas à l'optimisme, si le robot de défense est fonctionnel depuis peu, il n'a jamais été vraiment testé en conditions réelles et son parcours lors d'un match reste à affiner. Mais le plus préoccupant est que le robot d'attaque roule à peine : les cartes de puissance ont du être remplacées il y a moins de deux semaines étant donné qu'elles se sont montrées inexploitables malgré les efforts fournis pour les utiliser. Il a donc fallu s'atteler à la reprogrammation du microcontrôleur et à la réalisation d'un asservissement, ce qui a représenté beaucoup de travail pour Ludovic et Bruno, alors en stage de 3ème année. (surtout pour Ludo en fait, vu que Bruno est sur Paris durant la semaine et ne revient que le samedi au club ) Ce changement radical nous pousse à abandonner le PC embarqué du robot pour le moment, l'urgent étant de passer l'épreuve de l'homologation. ► Arrivée 4 heures plus tard, et accueil des équipes vers 14h. Installation dans le stand que nous partageons avec les mines de douai, cela nous fait une table et demi ce n'est pas beaucoup! Nous commençons à travailler, il reste à achever le câblage du robot d'attaque, la fixation du télémètre infrarouge sur le coté du robot pour la détection du pont sur le fossé, la programmation de la fin du parcours du robot une fois de l'autre coté de l'aire de jeu et bien entendu les tests... La programmation ayant toujours été assurée par Bruno et Ludovic qui à ce moment sont en stage, nous ne sommes pas des plus confiants d'autant plus que certains robots sont déjà en train d'être homologués. A savoir que l'homologation est une étape cruciale et beaucoup moins évidente qu'on ne peut croire. Le robot est contrôlé afin de déterminer si il répond ou non aux exigences du règlement et qui sont de plus en plus nombreuses chaque année. Ensuite il joue un match seul sur l'aire de jeu afin de montrer qu'il est capable de remporter une victoire (ici donc, de renverser une quille). auparavant le club de l'école avait été homologué deux fois sur ses 4 participations... ► Vers 22h Ludovic et Bruno arrivent, et là pas le temps de chômer... Du coté du robot de défense on est prêt pour l'homologation puisque le rôle de ce robot dans cette étape n'est pas essentiel. En outre nous ne sommes toujours pas satisfait de notre parcours... ► la nuit les membres du club dorment entre 0 et 4h, les estomacs sont vides et le stress monte à chaque appel au micro de participants pour l'homologation. ► Le jeudi matin vers 9h, • première tentative d'homologation (sur 5 maximum autorisées): Après toute une nuit de programmation et de tests de roulage nous présentons le robot à l'homologation. Le contrôle des robots se passe bien, il faut maintenant les faire jouer seuls sur la table. Au départ le robot de défense attend collé derrière le robot d'attaque, le signal lancé le robot de défense pousse le robot d'attaque, chose imprévue, le robot d'attaque est dévié et c'est l'échec. Il s'agissait d'une erreur de distraction... • Deuxième tentative d'homologation: Nous retentons immédiatement l'homologation après avoir modifié le programme. Là les robots se comportent correctement, le robot d'attaque trouve le pont, le traverse, abaisse son bras et renverse les quilles. ouf ! Mais il ne s'arrête pas, il continue à rouler et à faire des mouvements non programmés avant de se bloquer contre un mur. là, les roues de roller du robot d'attaque patinent sur le sol indéfiniment et de la peinture est arrachée. Pour être homologué le robot doit se stopper tout seul à la fin du match (1 min 30), de plus la dégradation de la table qui est un problème courant peut valoir des points de pénalité comme pour centrale Lille en 8ème de finale... De retour aux Stands nous mettons à profit la vidéo pour étudier le comportement aberrant du robot. Il semble que le microprocesseur ai redémarré pour une raison inconnue au beau milieu du programme. La cause est identifiée : le servomoteur du bras se bloque parfois en butée lors de son déploiement et le moteur tire alors trop de courant ce qui provoque un reset du microcontrôleur qui redémarre ainsi le programme d'homologation... Nous décidons donc d'alimenter séparément le servomoteur. • Troisième tentative d'homologation: A notre grande surprise le robot dévie sur l'une de ses lignes droites et perd ses repères, c'est l'échec. • Quatrième tentative d'homologation: Nous pensons que cela ne se reproduira pas et nous retentons l'homologation sans rien changer aux robots. Erreur, il refait exactement la même chose Nous avons le choix entre tenter de nouveau une homologation sans apporter de modifications au robots ou être forfait au 1er tour de qualifications. Nous choisissons d'être forfait au premier tour. ► Le jeudi après midi vers 15h30: • Cinquième tentative d'homologation: Le moral est au plus bas avant l'ultime tentative, le robot est capable de s'homologuer mais est très sensible à l'adhérence de la table de jeu... c'est un coup de poker que nous tentons. Tout se passe bien, le robot d'attaque renverse le lot des trois quilles fixes et les deux robots sont immobiles au bout des 1 minute 30. On n'y croyait plus! Les membres qui jusque là n'avaient pas dormi peuvent enfin se reposer mais quelque heures seulement car il faut encore changer beaucoup de choses, il faut notamment programmer le robot pour un match complet... ► Vendredi matin : Aujourd'hui trois matchs sont au programme, nous avons encore travaillé d'arrache pied toute la nuit pour programmer le robot d'attaque et lui adjoindre un système de recalage pour éviter qu'il se perde sur la table. 2ème tour des qualifications: Notre adversaire est TaiTeAm qui nous confie ne pas être très sûr de leur robot. En effet celui-ci dès le début du match ouvre le score en notre faveur en renversant les mauvaises quilles. Notre robot de défense n'a donc rien à faire et c'est tant mieux parce qu'il ne bouge pas! les batteries du minuteur sont mortes... Le robot d'attaque quant à lui progresse lentement mais sûrement vers son objectif tout en se repositionnant sur la paroi régulièrement. Le pont est passé et sa lame de scie à métaux reconvertie renverse un tas de 4 quilles de plus! et là encore un problème pour se recaler, une des quilles qu'il vient de renverser viens se loger entre les deux rupteurs, le robot pousse alors inlassablement la quille contre l'angle de la table jusqu'à la fin du match. Malgré cela c'est une victoire de Sun'Lille avec 11 quilles rouges à terre!! (+4 points de victoire)
→ victoire 15-1 contre
TaiTeAm
|
|
|
|
|
|
• homologation 1er
essai: Échec |
|
|
Conclusion |
|
|
Nous sommes fiers d'être parmi les
4 équipes de
la coupe de France à avoir su relever le défit de remonter une quille
en match avec SUPAERO (10ème et 1 quilles relevée) et l'ESEO (2ème
et 3 quilles relevées)
et Ville d'Avray ( 1er et 1 quille relevée ). Ce qui fait 6
quilles relevées pour + de 3300 quilles renversées! C'est une grande réussite pour notre robot
de défense. |
|
|
Remarques |
|
|
L'ESEO classée deuxième
avait la même stratégie que nous! Mais avec un robot d'attaque plus
au point que le notre. Nous regrettons qu'elle n'ai pas remporté la
victoire en finale car elle a elle aussi tenté de relever des
quilles, chose beaucoup appréciée des organisateurs de l'évènement
qui ont sans doute du regretter comme nous de voir les matchs se
résumer la plupart du temps par des concours de tirs balistiques... |
|
|
Remerciements |
|
|
Nous remercions: |
|
|
Photos |
|
Pour le fun |
|
| Ceux qui ont donné leur vie pour le club: - le 68HC12 de la coupe 2004 qui n'a pas aimé l'alimentation en 12V mise par on sait qui qui était un peu fatigué et qui a pas trop câblé comme il fallait... :-) - deux fils électriques qui se sont pris pour des fusibles (ils ont été câblés par des mécaniciens mais pour notre défense on se doutait que ça pourrais ne pas tenir le coup mais on s'était dit qu'on verrait bien! :-) - 4 ou 5 fusibles (après le coup des fils c'était pas si mal d'en mettre!) - Deux batteries au plomb 12v 1.2Ah (l'une répandait son acide sous les pieds de Ludo qui, venant d'arriver et ignorant totalement qu'elle se rechargeait par terre avait mis en contact des pinces croco avec son pied) - une minuterie (mort naturelle? non compatibilité entre Stéphane et l'utilisation de 12v? :-)) oups ben maintenant on sais qui a tué le HC12 ;-) mais on t'en veut pas, tu en a trop fait pour qu'on puisse ne serais-ce qu'oser l'imaginer! - un relais (ok le petit relais miniature a pris un bon paquet d'ampères ok) - un régulateur et une del :-) nos robots en compagnie d'un des robots stars de la coupe: moumoute. ![]() ![]() |